“2台压缩机组改造后,经过连续18天的现场运行验证,完全满足生产需要,达到了项目预期效果。”
10月12日,中原油田天然气处理厂技术专家、研究所所长、燃改电项目负责人刘元直说。这标志着石化机械三机分公司承揽的中石化首例2台大功率压缩机组电驱改造项目获得成功,也为中石化压缩机组燃驱改电驱提供了成功的范例。
近几年,石化机械三机分公司聚焦客户需求,充分发挥专业技术优势和良好服务口碑,加大压缩机组燃驱改电驱业务开发推广力度,打造行业领先优势,拓展市场发展空间。先后在青海、冀东、内蒙古、海南等中石油、中海油及地方油气服务市场实施多个“燃改电”项目,积极了丰富的项目运作经验,为客户创造了良好的经济效益。
此次改造设备由石化机械三机分公司制造,已服役20年,噪音大、排温高、故障率高、配件消耗多,运维工作量大。
该项目在中石化首次实施,事关后续燃改电项目的推进,示范效应明显。石化机械三机分公司为确保项目成功,抽调技术业务骨干,组建项目团队,精心制定项目技术方案,比燃驱环保、节能、噪音小、保养成本低、维护安全方便等优势,使机组改造符合国家、集团公司、地方及油田有关安全、环保、消防、节能等规定,满足现场生产需要。
在现场,项目团队严格按照压缩机维护操作规程和项目HSE作业指导书要求,克服施工时间短、吊装难度高、工艺管线复杂、安装工作量大等困难,每日落实作业计划,加强现场安全风险和施工质量管控。先后完成发动机及配套附件拆除,制作电机底座,进行电机吊装及底座灌浆,并与机组主机对中找正,改造冷却水管线,增加辅助水泵,升级电气控制系统。为抢时间、赶进度,项目团队以“开工即决战”的姿态,不辞辛劳,夜以继日,连续奋战,经常加班至凌晨时分,使项目顺利推进。
经过一个月的不懈努力,2台机组改造按期完成,一次性试车成功,并经72小时加载,运行状态良好。
改造后,压缩机组整机性能得到了优化提升,大大降低运行成本,预计节约能耗约5430吨标煤,减少碳排放量2691吨,满足国家环保政策要求,获得了客户的充分肯定。